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電加熱法與尿素直噴脫硝法對(duì)比分析,哪個(gè)脫硝率高,費(fèi)用低
作者:河北思凱淋  來(lái)源: http://www.hdbxzp.cn/xwzx/n2823.html   發(fā)布時(shí)間:2022-06-17

Figure 1. Schematic diagram of two urea pyrolysis systems

圖1. 兩種尿素?zé)峤庀到y(tǒng)流程示意圖

旁路直噴系統(tǒng)由計(jì)量分配裝置、煙道旁路、噴射裝置等組成。計(jì)量和分配裝置是指每臺(tái)鍋爐的旁路直噴系統(tǒng)設(shè)置兩套尿素溶液計(jì)量分配裝置。根據(jù)鍋爐負(fù)荷、燃料、燃燒方式、NOx水平、脫硝效率等參數(shù)的變化,自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)到鍋爐SCR所需的反應(yīng)劑流量。旁路直噴部分每臺(tái)鍋爐每側(cè)旁路設(shè)置一層噴射器,每側(cè)4支,共8支噴射器。尿素溶液噴射模式為氣液兩相流,流程如圖1中藍(lán)色部分所示。旁路煙道不僅能滿(mǎn)足尿素?zé)峤猓€應(yīng)能滿(mǎn)足50%負(fù)荷時(shí)脫硝反應(yīng)器入口煙溫由292℃升至305℃的要求,并能適應(yīng)機(jī)組的負(fù)荷變化和機(jī)組啟停次數(shù)的要求。

在兩種形式的系統(tǒng)中,煙氣溫度和尿素?zé)峤鉁囟葘?duì)于SCR系統(tǒng)的脫硝效率都發(fā)揮了重要作用。電加熱系統(tǒng)中,尿素?zé)峤獾臒崃恐饕獊?lái)自于電加熱器;尿素直噴系統(tǒng)中,影響清熱解的主要因素在于旁路煙道的煙氣溫度。該電站鍋爐進(jìn)行調(diào)峰運(yùn)行,煙氣溫度呈現(xiàn)波動(dòng),因此需對(duì)不同負(fù)荷下的脫硝率進(jìn)行研究。

4. 系統(tǒng)能耗分析

4.1. 電加熱系統(tǒng)改造前后能耗分析

電站SCR改造前,脫硝系統(tǒng)采用濃淡燃燒法,從燃燒的過(guò)程角度來(lái)看屬于分級(jí)燃燒。即將攜帶煤粉的一次風(fēng)氣流分成濃淡兩股噴入爐膛燃燒,在主燃燒區(qū)缺氧燃燒,在燃盡區(qū)增加氧量使煤粉燃盡,可減少燃燒過(guò)程中熱力型NOx的生成量。采用分級(jí)燃燒技術(shù),可降低NOx含量30%~40% [18]。隨著火力發(fā)電廠排放煙氣中NOx含量的標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,傳統(tǒng)濃淡燃燒法的脫硝率無(wú)法滿(mǎn)足要求。

電站進(jìn)行SCR改造后,脫硝部分主要增加的耗能設(shè)備有:電加熱器、一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)等。電加熱器的耗功量轉(zhuǎn)化為稀釋風(fēng)溫的提升,因此利用電加熱器進(jìn)出口風(fēng)溫以及該溫度下空氣的物性參數(shù),由式(3)進(jìn)行計(jì)算。

Q=C×M×(T2?T1)Q=C×M×(T2?T1)(3)

風(fēng)機(jī)軸功率的計(jì)算公式為:

ΔPe=P×v1020×3600×ηΔPe=P×v1020×3600×η(4)

對(duì)于稀釋風(fēng)機(jī),v代表的是稀釋風(fēng)機(jī)的入口流量,單位為m3/h,P代表的是稀釋風(fēng)機(jī)全壓,單位為Pa,η為稀釋風(fēng)機(jī)效率。

加裝SCR系統(tǒng)后,煙氣管道內(nèi)的阻力增加,需要引風(fēng)機(jī)增加功率保證煙氣順利通過(guò),利用風(fēng)機(jī)功率計(jì)算公式(4),得到引風(fēng)機(jī)功率增加值。

電加熱器消耗的能量用于溫度升高,使得空預(yù)器入口的溫度與改造前相比有所提升。由公式(3)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果顯示改造后空預(yù)器換熱量有所提升,即電加熱器消耗能量部分得到回收利用,表2、表3將二者進(jìn)行了比較。

由數(shù)據(jù)可知,增加電加熱系統(tǒng)后,雖然以電能轉(zhuǎn)化為熱能成本較大,經(jīng)濟(jì)性差,但空預(yù)器進(jìn)出口煙溫的檢測(cè)結(jié)果表明,其電能消耗并未完全浪費(fèi),約68%的能量在空預(yù)器換熱中被空氣利用,即稀釋風(fēng)溫的提升降低了后續(xù)過(guò)程的能耗。

耗電量(kW)

引風(fēng)機(jī)功率(kW)

一次風(fēng)機(jī)功率(kW)

能耗量(kW)

SCR改造后

621.24

2.10

0.77

624.11

SCR改造前

0

0

0

0

差值

621.24

2.10

0.77

624.11

Table 2. Energy consumption of electric heating system

表2. 電加熱系統(tǒng)消耗能量

空預(yù)器入口溫度(℃)

空預(yù)器出口溫度(℃)

換熱量(kW)

SCR改造后

339.00

144.00

98,023.86

SCR改造前

337.00

143.00

97,600.39

差值

2

1

423.47

Table 3. Air preheater recovery energy

表3. 空預(yù)器回收能量

4.2. 尿素直噴系統(tǒng)能耗分析

在大型電站的工程應(yīng)用中,通常采用電加熱法加熱一次風(fēng)作為熱源,為絕熱分解爐中尿素溶液的分解提供熱量,而由于電加熱器功率較高,所帶來(lái)的運(yùn)行費(fèi)用較高;同時(shí),熱解爐內(nèi)的尿素噴槍容易堵塞,可能造成脫硝退出的情況,影響機(jī)組安全運(yùn)行,且對(duì)噴槍定期維護(hù)工作量較大,因此,該電站的二號(hào)鍋爐采用尿素直噴制氨的方式進(jìn)行脫硝。

如圖2,尿素直噴系統(tǒng)與電加熱法制氨相比,具有如下優(yōu)勢(shì):1) 取消了電加熱器設(shè)備,減少尿素?zé)峤庵瓢毕到y(tǒng)的電耗;2) 減少了用于尿素?zé)峤獾腻仩t一次熱風(fēng)的消耗;3) 熱解系統(tǒng)簡(jiǎn)化,取消原有熱解制氨系統(tǒng)的電加熱器、熱解爐、熱風(fēng)管道系統(tǒng)、AIG等爐區(qū)設(shè)備;4) 降低因尿素分解不完全或低溫結(jié)晶而導(dǎo)致AIG結(jié)晶堵塞的風(fēng)險(xiǎn) [19]。

Figure 2. Schematic diagram of urea direct injection system

圖2. 尿素直噴系統(tǒng)示意圖

而使用尿素直噴系統(tǒng)也造成了部分能耗的增加,其原因是:用于熱解尿素的部分高溫?zé)煔?,在進(jìn)入省煤器之前被引入旁路煙道利用,而這部分煙氣未經(jīng)過(guò)省煤器進(jìn)行熱交換,從整個(gè)系統(tǒng)來(lái)看,部分熱量未得到充分回收利用,即存在部分能量損失。實(shí)驗(yàn)通過(guò)記錄旁路煙道的入口煙溫,以及改造前無(wú)旁路煙道時(shí)省煤器的出口煙溫,并利用公式(3)進(jìn)行計(jì)算,所得結(jié)果如表4所示。

負(fù)荷

未加旁路時(shí)省煤器出口溫度(℃)

旁路入口煙溫(℃)

旁路出口煙溫(℃)

旁路煙氣流量m3/h

能耗(kW)

100%

343

580

568.00

4600

603.06

75%

322

526

507.00

4100

552.93

50%

302

483

453.00

3800

538.85

Table 4. Main energy consumption of urea direct injection system

表4. 尿素直噴系統(tǒng)主要能耗

5. 負(fù)荷對(duì)脫硝率影響分析

為探究電站機(jī)組負(fù)荷對(duì)脫硝率的影響,實(shí)驗(yàn)通過(guò)在運(yùn)行允許情況下改變負(fù)荷,使機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷在150~300 MW范圍內(nèi)進(jìn)行改變,所得結(jié)果如圖3、圖4所示。電加熱系統(tǒng)負(fù)荷與脫硝率線(xiàn)性回歸方程為 y=?2.57302e?4x+0.89442y=?2.57302e?4x+0.89442,尿素直噴系統(tǒng)負(fù)荷與脫硝率線(xiàn)性回歸方程為 y=?0.00101x+1.04102y=?0.00101x+1.04102。

Figure 3. Denitration rate of electric heating system

圖3. 電加熱系統(tǒng)脫硝率

Figure 4. Denitration rate of urea direct injection system

圖4. 尿素直噴系統(tǒng)脫硝率

由圖3可知,負(fù)荷較低時(shí)脫硝率波動(dòng)較大,逐漸提高負(fù)荷后,電加熱系統(tǒng)的脫硝率趨于穩(wěn)定,但總體呈緩慢下降趨勢(shì)。其原因是低負(fù)荷工況下,鍋爐氧量偏高且波動(dòng)大,故氮氧化物的生成量也波動(dòng)較大,脫硝率整體隨負(fù)荷的升高呈下降趨勢(shì)。從圖3中選擇負(fù)荷為150 MW、225 MW、300 MW三個(gè)點(diǎn)的具體數(shù)值列在表5中。

機(jī)組負(fù)荷

尿素瞬時(shí)流量(L/H)

煙氣流量

(km3/h)

SCR入口NOx (mg/m3)

SCR出口NOx (mg/m3)

脫硝率

100%

290

1200

220

33

84%

75%

220

960

205

30

85%

50%

195

580

270

36

87%

Table 5. Electric heating system

表5. 電加熱系統(tǒng)

由圖4可知,尿素直噴系統(tǒng)脫硝率變化的波動(dòng)程度比電加熱法更為劇烈,負(fù)荷–脫硝率擬合曲線(xiàn)的斜率大于電加熱法,脫硝率的整體穩(wěn)定性較差,在負(fù)荷較大時(shí)波動(dòng)更為劇烈。從圖中選擇負(fù)荷為150 MW,225 MW,300 MW三個(gè)點(diǎn)的具體數(shù)值列在表6中。

機(jī)組負(fù)荷

尿素瞬時(shí)流量(L/H)

煙氣流量

(km3/h)

SCR入口NOx (mg/m3)

SCR出口NOx (mg/m3)

脫硝率

100%

340

1100

195

40

79%

75%

220

950

182

30

84%

50%

165

600

298

25

92%

Table 6. Urea direct injection system

表6. 尿素直噴系統(tǒng)

6. 電加熱法與尿素直噴法對(duì)比分析

實(shí)驗(yàn)中,控制兩臺(tái)機(jī)組的運(yùn)行負(fù)荷以及尿素?zé)峤饬烤嗤?,?duì)負(fù)荷為150 MW,225 MW,300 MW三個(gè)等差值工況下尿素?zé)峤饷撓醪糠值哪芎闹颠M(jìn)行比較,所得結(jié)果如圖5、圖6所示。

Figure 5. The graph of energy consumption changes with load

圖5. 能耗隨負(fù)荷變化圖

Figure 6. The graph of denitration rate change with load

圖6. 脫硝率隨負(fù)荷變化圖

由圖5可知,隨著機(jī)組負(fù)荷升高,電加熱系統(tǒng)和尿素直噴系統(tǒng)的能耗都呈現(xiàn)上升趨勢(shì),電加熱系統(tǒng)能耗整體高于尿素直噴系統(tǒng)。負(fù)荷為150 MW時(shí),電加熱系統(tǒng)能耗為546.76 kW,尿素直噴系統(tǒng)能耗為538.85 kW,能耗差值為7.91 kW;負(fù)荷為225 MW時(shí),電加熱系統(tǒng)能耗為568.88 kW,尿素直噴系統(tǒng)能耗為552.93 kW,能耗差值為15.95 kW;負(fù)荷為300 MW時(shí),電加熱系統(tǒng)能耗為624.11 kW,尿素直噴系統(tǒng)能耗為603.06 kW,能耗差值為21.05 kW,電加熱系統(tǒng)與尿素直噴系統(tǒng)間能耗差值隨負(fù)荷升高而增加。

由圖6可知,隨著機(jī)組負(fù)荷升高,電加熱系統(tǒng)和尿素直噴系統(tǒng)的脫硝率都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。負(fù)荷為150MW時(shí),電加熱系統(tǒng)脫硝率為87%,尿素直噴系統(tǒng)脫硝率為92%;負(fù)荷為225 MW時(shí),電加熱系統(tǒng)脫硝率為85%,尿素直噴系統(tǒng)脫硝率為84%;負(fù)荷為300 MW時(shí),電加熱系統(tǒng)脫硝率為84%,尿素直噴系統(tǒng)脫硝率為79%。

結(jié)合能耗與脫硝率變化趨勢(shì)可知,在300 MW負(fù)荷工況下,電加熱法制氨系統(tǒng)的脫硝率更高,但其能耗更高,耗功元件更多,故易發(fā)生設(shè)備的老化從而影響運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)性降低等問(wèn)題,同時(shí),實(shí)際運(yùn)行中會(huì)造成生產(chǎn)成本的增加;在150 MW負(fù)荷工況下,尿素直噴法的脫硝率更高,且無(wú)需消耗電能,但此種方法仍存在部分能量耗散,負(fù)荷變化會(huì)對(duì)尿素利用率的影響較大,導(dǎo)致氨逃逸增加,運(yùn)行費(fèi)用增加,實(shí)際運(yùn)行時(shí)還需保證旁路煙道不出現(xiàn)腐蝕等問(wèn)題 [20]。

7. 結(jié)論

本文基于火力發(fā)電廠中CEMS監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)電站SCR脫硝系統(tǒng)的兩種尿素?zé)峤夥椒ㄟM(jìn)行了比較。

1) 電加熱法和尿素直噴兩種熱解制氨系統(tǒng),相比于SCR改造前的濃淡燃燒法,脫硝率得到提高,但也使總能耗有所增加。

2) 脫硝率方面,兩種熱解方法的脫硝率均隨負(fù)荷的增加而減小,尿素直噴系統(tǒng)的變化程度更為劇烈,電加熱法的脫硝率穩(wěn)定性更高,更適用于負(fù)荷均值較高且對(duì)于煙氣中NOx量要求嚴(yán)格的火力發(fā)電廠。

3) 能耗方面,相比于SCR改造前,電加熱法的采用造成了電能消耗增加,但其中約68%的能量在空預(yù)器換熱中得到重新利用。將兩種熱解方法在不同負(fù)荷段的能耗進(jìn)行對(duì)比可知,負(fù)荷300 MW時(shí),電加熱法能耗較尿素直噴法高出3.3%;負(fù)荷150 MW時(shí)高出1.4%。

整體來(lái)看,尿素直噴系統(tǒng)的總體能耗更低,且節(jié)省了物料及維護(hù)成本,運(yùn)行費(fèi)用較低,更具有經(jīng)濟(jì)性。火力發(fā)電廠在選擇尿素?zé)峤夥绞綍r(shí)應(yīng)根據(jù)自身的負(fù)荷均值及脫硝率要求進(jìn)行選擇判斷,才能在進(jìn)行超低排放改造的同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

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